flatfield-controller
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| flatfield-controller [2023/07/14 09:46] – torsten.roehl | flatfield-controller [2023/07/31 14:55] (aktuell) – [Hardware] torsten.roehl | ||
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| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| * Getriebe Schrittmotor Nema 14 | * Getriebe Schrittmotor Nema 14 | ||
| * Getriebe Verhältnis 51: 1 Planeten | * Getriebe Verhältnis 51: 1 Planeten | ||
| - | * 0.8A Ausgerichtet | + | * 0.8 A |
| * Motor 14HS13-0804S-PG51 | * Motor 14HS13-0804S-PG51 | ||
| - | * Anschluss: <color # | + | * Anschluss: |
| + | * <color # | ||
| + | * SCHWARZ 2A | ||
| + | * <color # | ||
| + | * <color #00a2e8> BLAU 1B</ | ||
| * Linearführungschiene | * Linearführungschiene | ||
| - | * FUYU FSK30J Mini-Linearführungsschiene Kugelumlaufspindel Linearantrieb linearer kleiner CNC Nema-11 Schrittmotor 400mm Hub | + | * FUYU FSK30J Mini-Linearführungsschiene Kugelumlaufspindel Linearantrieb linearer kleiner CNC Nema-11 |
| + | | ||
| + | * <color # | ||
| + | * SCHWARZ 2B | ||
| + | * <color # | ||
| + | * <color #00a2e8> BLAU 1B</ | ||
| * Arduino Nano | * Arduino Nano | ||
| * Endschalter 3x | * Endschalter 3x | ||
| Zeile 14: | Zeile 23: | ||
| * Stepper Modul (für 2x Stepper) | * Stepper Modul (für 2x Stepper) | ||
| * Servo | * Servo | ||
| + | |||
| + | === Farbcode Mechanik === | ||
| + | 13 Polig-Kabel (Rosa unbenutzt) von der Mechanik zum Controller. | ||
| + | < | ||
| + | ^Farbe Kabel^Bauteil^Bemerkung^ | ||
| + | |<color # | ||
| + | |SCHWARZ | SCHWARZ 2B | Motor Translation| | ||
| + | |<color # | ||
| + | |<color #00a2e8> BLAU </ | ||
| + | | <color # | ||
| + | | <color # | ||
| + | | <color # | ||
| + | | <color # | ||
| + | | <color # | ||
| + | | Weiß | Weiß | Endschalter Teleskop-Vorne| | ||
| + | | <color # | ||
| + | | <color # | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | == Hardware == | ||
| + | * Zwei Endschalter wurden mit einen externen starken Pullup (330 Ω) verbunden, da die internen nicht zuverlässig die Schaltvorgängen registrierten. | ||
| + | |||
flatfield-controller.1689328001.txt.gz · Zuletzt geändert: von torsten.roehl
